在调速指令信号输入回路和回路改造完成后,在各种运行工况下,对给煤机进行模拟传动,完全能够满足机组给煤的需求,各项指标均优于滑差调速电动机,实现了给煤机由滑差调速向变频调速的升级改造。
由于给煤机处工作环境恶劣,经常有粉尘在滑差电机间隙中受潮结块,造成不可调速的“飞车”现象,(即跑转),改为变频后滑差部分可以取消,消除失控“跑转”现象。
改为变频后,去掉了原滑差调速器系统,同时原主回路中的接触器也相应的予以去掉。只剩一台交流电机,可靠性大大提高,维护量大大减少。给煤机中滑差电机与给煤机绞笼之间存在着转速差,这部分速差能量都变成热能消耗在滑差电机中,造成大量电能损失。
滑差电机是一个非线性被控对象,在85%额定转速以上存在饱和区,在15%额定转速下存在死区,造成速度变化线性度差,运行不平稳,给煤量时多时少。变频控制的线性度非常好,速度控制线性度可达到99%。
对炉在变频运行时的数据分析如下:在此期间内,炉每个给煤机平均耗电量为438KWh ,运行时间为2184小时,则此炉每个给煤机的实际消耗功率为0.2KW。
另对两个阶段内工频运行的数据分析如下:在靠前阶段内,运行时间为1080小时,平均耗电量为116.5KWh ,每个给煤机的实际消耗功率为1.618KWh。
在第二阶段内,运行时间为312小时,平均耗电量为38.4KWh,每个给煤机的实际消耗功率为1.816KW。则在两个阶段内平均消耗的功率为1.732KW。
两相比较,则变频运行时每台机平均每小时消耗的功率比工频时每小时要少耗1.532KWh,其节电率为88.45%。在此情况下,若3#、4#在一年中各运行180天,则两台炉一年共节电39709.44KWh,按每度电0.4元计算,每年仅电费就可挽回损失达15884元。
改造后由于给煤系统的稳定运行,保证了锅炉不会因给煤量跟不上而发生停炉,以往每年每台炉都会因此而引起的停炉次数达2~4次之多,等检修完好后至起炉运行需两天左右的时间 ,每点一次炉的费用约为7000元。
由于我厂在正常情况下是1#、2#小炉加3#或4#炉中的一台炉运行,若是正常情况下3#或4#炉由于给煤系统的问题而停炉,则平均每天的发电量至少要少发20万度,每度电按0.4 元计,则两天的损失为约为16万,每年按停两次来计算,则每年下来其直接或间接损失约为33.4万余元。
同时,由于原给煤系统中的滑差调速部分结构复杂,容易出现故障,而一旦出现故障短时间内又难以排除,有时候不得已而请外部人员来给维修,使得维修费用大大增加,每次的费用约为1500元,每年按两次来计算,仅维护费用一年就可节省3000余元。
综上所述,给煤系统采用了变频调速之后,每年在电能、停炉等方面可挽回直接或间接损失约为37.28万余元,大大提高了我厂的综合经济效益,节约了生产成本。
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